對凸輪和繼電器控制系統這一階段的“精密板式過濾器”采用再投產一臺與原“精密板式過濾器”流量相等或偏大的“精密板式過濾器”實行雙流量并用模式,大大提高了軋制油精度,增加冷卻液的循環周期,降低軋制液溫度,克...
對凸輪和繼電器控制系統這一階段的“精密板式過濾器”采用再投產一臺與原“精密板式過濾器”流量相等或偏大的“精密板式過濾器”實行雙流量并用模式,大大提高了軋制油精度,增加冷卻液的循環周期,降低軋制液溫度,克服掉了原來冷卻系統的故障頻繁發生的弊病。而 PLC 程序單機控制的“精密板式過濾器”根據可編程序控制器的特點 , 增加了運行、暫停、復位等功能 , 使過濾機可以按不同的速率與方向進行控制 , 新投產的設備PLC 仍可選與原設備 PLC 品牌一致,這樣給操作手和電修帶來方便,也節省了開支,通過新的“精密板式過濾器”的電控系統來完善原來存在的問題,以新的為主原來的為輔。可以提高“精密板式過濾器”雙流量并用的自動化控制程度,能實現與軋機系統的聯機。
第三階段主要是電控系統的升級改造,技術已成熟,完善成本較低。可以預見,未來幾年無論是政策還是市場,都會迫使鋁加工行業提高門檻,朝著經濟發展新形勢帶動的新市場和產生的新需求轉型升級。
原來鋁箔軋機只配備一臺“精密板式過濾器”,到一個過濾循環周期必須停機更換濾紙及助濾劑,每次換紙時間約1h 左右,軋機必須停止生產,嚴重影響產能及生產效率。因此設計雙流量“精密板式過濾器”電控系統,使兩臺過濾機并行使用自由切換,降低因輔助時間造成的停機,實現不停機換紙提升生產效率,也是時代發展的必然。
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