過濾器真空系統的節能改造技術減少了動力消耗:真空系統改造后,動力消耗減少了262-200=62kW,全年節電 [62×8 000(年運行時間,h)]=496 000kW·h,取得年經濟效益 [496 ...
過濾器真空系統的節能改造技術減少了動力消耗:真空系統改造后,動力消耗減少了262-200=62kW,全年節電 [62×8 000(年運行時間,h)]=496 000kW·h,取得年經濟效益 [496 000×0.73(電價,元/kW·h)]=322 400元,相當于年節標準煤[49.6×2.828(等 價 折 標 準 煤 系 數,t/萬kW·h)]=140.27t。
降低了新蒸汽消耗:由于真空氣體的熱能和氣體機械壓縮機的動能全 部 被 利 用,相 當 于 節 約 蒸 汽 (7020 314.49/3 763 000)=1.866t/h,將把常溫水加熱至80℃以上的熱水用作沖盤洗水的新蒸汽,消耗降為(3.338-1.866)=1.472t/h,取得年經濟效益[1.886×210(新蒸汽價,元/t)×8 000]=3 134 880元,相當于年節標準煤[1.866×0.128 6(折標準 煤 系數,kgce/kg)×8 000]=1919.74t。
杜絕了水消耗:此次 改 造,用 氣 體 機 械 壓 縮 機 替 代 水 環 真 空泵,沒有了水環真空泵排出的污水,加之水處理設施的 水 損 失,共 計 減 排 污 水 22t/h,全 年 減 排 污 水(22×8 000)=176 000t,取得年經濟效益[176000×1.36(水價,元/t)]元=239 360元,相當于年節標準煤[176 000×0.085 7(折標準煤系數,kg/t)]=15083.2kg。
減少了污染氣體排放:由于能量的合理利用,共計年節標準煤(140.27+2 058.1+15.08)t=2 213.45t,相當于年減少燃煤排放 CO25 422.95t、SO2166.08t、NOx83.04t。
經濟效益:節省污水中和處理費用近80 000元/a、設備維護費用近 150000元/a,共取得經濟效益(322400+3 134880+239360+80000+150000)=3 926640元/a。4
將硫酸與磷礦石反應生成萃取磷酸料漿,過濾時真空氣體的熱能供給沖盤洗水加熱,減少洗水加熱時的蒸汽消耗達60%,有效降低了常溫水加熱變成熱水時的燃煤資源浪費和環境污染 問題。用氣體機械壓縮機代替水環真空泵,利用動力做 功,使動能轉變成熱能,解決了使用水環真空泵造成的動力浪費。不需要用常溫水對真空氣體進行降溫,省去了冷卻水循環處理系統,無污水產生,避免了廢氣、污水等污染。該工藝流程簡單、投資少、占用面積小、生產控制方便,節水、節電、節能效果顯著,確保了磷酸生產中污水的零排放。據統計,目前我國濕法磷酸產量達1550萬t/a,該節能技術的應用將實現年節標準煤34萬t以上,年節水2700萬t以上,因此值得同行借鑒。Ozg8yiC